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軸承知識
簡述爐下鋼車減速機打齒原因及整改措施

前段時間,爐下鋼車減速機頻繁打齒,給設備和生產造成一定損失。鋼廠配備四臺鋼車,其主要集中在一、二、三號鋼車,三臺在線使用,另一臺是備用鋼車,一、二、三號鋼車是ZSY315-100VIII減速機,四號鋼車是500減速機。一般減速機齒輪打齒原因有:備件制造質量和誤差、維修裝配不良、潤滑維護不當、超載受力過大、操作人責任心差、操作失誤等。

綜上所述,并結合現場進行觀察和分析,減速機打齒以輸出端三軸四齒為主,輸出端轉速的扭力大、修復難度大、費用高、用時長,對維修和生產影響大、損失大。通過檢查三軸斷齒口發現在齒根部位,齒牙磨損小,可以排除疲勞磨損斷裂的原因;檢查橫向間隙合理、轉動靈活、軸承和調整墊完好,可以排除維修裝配的原因;檢查潤滑油,油脂良好、油位正常、無雜質和異物、油溫不高,可以排除潤滑保養的原因;檢查地腳螺栓、旁蓋螺栓、聯軸器連接正常,可以排除巡檢維護的原因。經過觀察,四軸齒斷痕呈不規則點狀分布,無整體齒牙斷裂,分析為三軸齒裂斷后造成四齒損傷。排除以上原因后得出的結論:一是備件質量材質工藝問題,二是操作失誤和超載的問題。

綜合以上問題,煉鋼維修車間和生產車間進行以下改進和預防措施:

一、利用備車下線時間,利用原有500減速機舊備機備件,對二號、三號鋼車原有ZSY315-100VIII減速機更換,改善原有配置小,導致小馬拉大車的情況。

二、生產部門嚴抓爐下作業環境,及時清理車輛和道軌,防止超載現象出現。

三、對爐下作業操作人員進行專門操作培訓、制定規章制度,嚴禁頂車撞車、大量堆渣,嚴禁頻繁快速打反車行為、規范操作、杜絕瞬間受力。

四、專人監督檢查、定時觀察、專門保養、及時解決隱患,防止事故擴大。

五、聯合供應部門和備件廠家,確保備件質量、材質工藝擇優中標,確保質優價低,備件保證現場互換。

六、把好維修裝配關,精益求精保證維修質量。

通過以上整改措施,爐下鋼車減速機打齒事故率大幅下降,效果明顯。

(來源:煉鋼技術)

發布時間:2022-05-09


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